節能豎石灰窯設備自動化控制系統PLC改造
用節能豎石灰窯設備自動化控制系統燒制冶金石灰,生產作業環境較差。采用當今先進成熟的 PLC 自動化控制技術,對原有的控制系統進行改造。改造后的新系統運行穩定,滿足了生產工藝要求,達到了降本增效的目的,給企業帶來了可觀的經濟效益。
日產量100t的節能石灰豎窯,共有6孔。按兩排平行分布,每3孔窯為一個子系統。兩個子系統有各自獨立的原料供應系統、燃料供應系統、天車提升系統、出灰系統;后公用一條輸送皮帶,運輸成 品石灰到成品倉,再由汽運輸送給用戶。
工藝設計說明及流程
起始位置: 計量斗內無料并在裝料位置( 計量 斗退回到位,限位開關閉合) 。
計量斗在裝料位置時,振動篩先啟動,石灰窯設備自動化控制系統振動篩啟動2s后上料皮帶再啟動,上料皮帶啟動2s后給料器再啟動。當計量斗中的重量達到設定重量的 90% 時,給料器進行斷續給料(斷續時間可調節);當重量達到設定值時,皮帶機、振動篩停止。
料盅下到地坑內時,限位開關閉合,10s后計量斗開始推出至卸料位置(推出到位,限位開關閉合),卸料器起動,計量斗推出的同時圓盤開始轉動,10s后(或計量斗內重量為零時),卸料器停止,轉盤同時停止,計量斗開始拉回至裝料位置,石灰窯設備自動化控制系統并給天車工發出電鈴信號。
聯鎖關系: 當計量斗在裝料位置,PLC檢測計量斗內重量為零時方可啟動振動篩、上料皮帶、給料器。
當計量斗在裝料位置,PLC檢測出計量內重量值為設定值,并且振動篩、上料皮帶、給料器是停止狀態下,料盅下到地坑內時并壓住限位開關,計量斗推出方可執行。
當上料振篩啟動時,稱量好的煤通過放煤3#皮帶和原料同時進入計量斗,只有稱量好的煤放完時,3#皮帶才會停止。當計量斗推出到位時,上煤1#、2#皮帶啟動開始備煤,只有本次煤量達到設定值時,上煤1#、2#皮帶停止后,放空料的計量斗才會退回準備上料,下一個上料循環開始進行。
整個石灰窯設備自動化控制系統全部采用人工控制,即通過現場操作按鈕,控制各設備進行生產。雖然安裝了除塵系統,可是高溫、噪音、粉塵的不利工作環境,仍然嚴重威 脅著工人的身體健康。同時,人工操作生產占用人員較多,也加大了企業的生產成本。經過綜合考慮,以原、燃料供送系統為突破口,進行自動化改造。由人工操作改為自動化控制,把人員從惡劣的工作環境中解放出來,同時也顯著提高了企業的經濟效益。
小編:Amy